一款優質電池標簽的誕生,總是那么不容易,從菲林-曬版-印刷-模切-分條-全檢-入庫-出庫,每一道工序都存在著異常的隱患,所以在蘇州天勢除了各崗位自檢的同時,我們還安排了首檢,隨線檢驗,已經全檢,出貨檢驗等,層層品質把關,不讓不良品流出公司。
小編怎么說也在標簽行業待了4年,就自認為,什么樣的不良沒有見過、什么樣的異常不知道原因。可是我錯啦!
就在昨天發生的一個異常改變了我的想法。在不干膠行業待過的朋友們都知道,材料上機前都要對表面溢出來的膠水進行處理--------噴灑脫模劑!
相信大家也知道只要脫模劑沾染到的地方,油墨是印刷不上的 ,所以我們在噴灑脫墨劑的時候要適量,過少,膠除不掉;過多,浪費且有風險!
說了這么多,講講異常吧,我們在生產一款電池LABEL時,印刷時發現有1卷材料印不上墨(從材料邊緣往里8mm),我們一致認為是材料不良,整批生產下來發現有30%的材料存在已異常,與材料供應商溝通,發現就看異常現象,也不可能是材料問題啊。
經過內部一番的頭腦風暴,終于發現其真因-------脫模劑!
啊!脫墨劑!不會吧!我們公司一天最好噴3W米材料,都沒有問題,而且離材料邊緣8mm都印刷不上,噴也噴不進去啊,怎么可能呢?是的!一開始我也是這樣子想的,仔細聽我講講原因吧!
該機種使用材料為網文,中間存在間隙,脫模劑通過間隙進入里面,在轉移到材料表面,正好該款印刷內容靠邊,所以就發生了以上異常啊!